传统清梳联改造实际案例
本案以江苏华厦纺织有限公司做为范例
目前由于人工短缺及质量要求越来越高,传统清梳联改造非常热络,也得到超值效益。本厂对于江苏省华厦纺织厂改造后做较 之计算,华厦纺织厂经改造后不但在人工、节电省下可观费用,亦在质量上有较大之提升。
一.投资省、上马快、收效好
1.流程:
改前:抓包机-预混开棉机-开棉机-震动棉箱+成卷机(共5条线)-梳棉机
FA002 FA035 FA106 FA161 FA076
FA231 (共 30台)
改后:抓包机-预混开棉机-开棉机-震动棉箱-风机-自动供棉箱CF940-
FA002 FA035 FA106 FA161 FAN370
梳棉机FA231(共3条线30台梳棉机)
2.说明:原使用5套清花,30台梳棉机,改后使用3套清花,每套供10台梳棉,共3套清花,30台棉箱及梳棉机,省掉2套清花。
3.投资金额:
在本部分改造之金额为138万元。
4.装机时间:
09年11月12日-14日装 条线并调试完成,09年12月1日-3日装第二条线并调试完成,09年12月18日-20日装第三条线并调试完成。基本上三天装一条线, 天准备工
作基本上不停机,第二天装5台并且在下午开机,第三天再装5台亦在下午开机,而且直接调试完成并正常运作生产。
二. 提高生产效率17.8%
简易清梳联使清花供棉在不间断的情形下,开棉更充分且开松后不再压缩成卷,让梳棉发挥更高效率,使生条断頭率相对降低,连续供棉不必接头,提高制成率,不浪费材料及时间,使整体产量在同等速度下提高17.8%,每天可停机多出3小时。
三. 改善棉条质量:外不匀率可控制在2.5%以内。
我司开发之自动供棉机(CF940)为 型清梳联用棉箱,融合了自动供棉及棉层自匀装置,并设有压力,上限及下限,保证了棉层一致性及稳定性,解除成卷之棉花破卷接头之困扰,使其重不匀率稳定在2.5%以内。
以下为实际测试数计:梳棉机由1#-30#(1#-10#为一品种,11#-20#为一品种,21#-30#为一品种),每台测三段。
2#T/C(外不匀率1.2%)
1#:21.36 20.95 20.85 6#:21.05 21.17 21.28
2#:21.33 21.46 21.51 7#:21.11 20.49 20.89
3#:21.29 20.74 20.84 8#:20.51 21.54 21.04
4#:21.78 21.38 21.45 9#:21.41 21.49 21.61
5#:21.57 21.10 21.20 10#:20.99 21.18 21.31
1.2#T/C(外不匀率1.8%)
11#:21.54 21.54 21.17 16#:21.51 21.68 21.25
12#:20.72 20.84 20.42 17#:20.71 20.67 20.95
13#:20.56 20.58 20.62 18#:20.44 20.84 20.42
14#:20.59 21.14 20.95 19#:21.73 21.67 21.58
15#:20.96 21.73 21.18 20#:20.94 21.54 21.07
2#T/C(外不匀率2.1%)
21#:20.23 20.56 20.65 26#:21.36 20.91 21
22#:21.78 20.84 20.75 27#:21.23 20.83 20.71
23#:20.42 20.80 21 28#:20.10 20.14 20.26
24#:20.32 20.30 20.50 29#:21.75 21.51 21.23
25#:21.20 21.36 20.98 30#:21.29 21.79 21.34
四. 减少用工60%
以本案计算:
改造前:清花挡车工一班2名,三班共6名;运卷工一班2名,三班共6名;梳棉挡车工一班6名,三班共18名,总计30名。
改造后:清花挡班一名,三班共3名;梳棉挡车工一班3名,三班共9名,总计12名。
改造后总共省掉人工18名,每人每年计1.2万元,每年可节省工资费用21.6万元。
五.节省用电
清花由五套减为三套,可省掉清花的用电2套共71千
瓦、集尘19.25千瓦,共90.25千瓦。
(90.25千瓦/时×22小时×0.68元/度)=1350元/天×350天﹦472500元/年
每天停机3小时:三套清花+三套集尘+30台梳棉=106.5+111+198=415.5千瓦
(415.5千瓦/时×3小时×0.68元/度)=848元/天×350天=296800元/年
每年可节省电费共76.9万元。
六.减少故障,节省维修费用
简易清梳联无需成卷装置,使这一清花系统中, 易发生故障的问题得以避免,减少维修费用及停机时间,每年约节省每套1万元,5套共5万元。
七.改善车间环境
简易清梳联从清花到梳棉,均以管道密封串联,实现飞尘细杂得以收集,现场生产环境得以改善。
八.提高制成率0.2%
本系统为连续供棉,降低棉卷及棉条再次回用,造成损耗率,使该系统提高产品制成率0.2%。成本计算:
以0.2%计算 |
每日16吨 |
可节约32公斤 |
每月480吨 |
可节约960公斤 |
一吨以2.5万元计算 |
每月可省2.4万元 |
每年可省28.8万元 |
改造后增加产量所得效益及质量提升所得效益不计,在人工、节电、节省维修费用及制成率提高方面,可节省费用每年132.3万元,所投资之资金,预计1年可得到回收。